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機(jī)床進(jìn)給伺服系統(tǒng)各類故障的反映形式


日期:2009年10月26 來源:本站原創(chuàng) 關(guān)鍵字:機(jī)床
機(jī)床進(jìn)給伺服系統(tǒng)的故障接機(jī)床提供的報警形式大致可分為3類:
(1)在CRT或操作面板上顯示報警內(nèi)容,它是利用軟件的診斷程序來實(shí)現(xiàn)a
(2)利用進(jìn)給伺服驅(qū)動單元上的硬件(如發(fā)光二極管或數(shù)碼管指示,保險絲熔斷等)顯示報警驅(qū)動單元的故障。
(3)進(jìn)給運(yùn)動不正常,但沒有任何報警指示。
搞清上述各類故障的報警形式及其特點(diǎn)對迅速確診故障有很大幫助。下面將簡要介紹各類報警中的典型故障。
1)軟件報警(CRT顯示)故障
(1)進(jìn)給伺服系統(tǒng)出錯報警故障。這類故障的起因,大多是速度控制單元方面的故障引起的,或是主控制印制線路板與位置控制或伺服信號有關(guān)部分的故障。
(2)檢測元件(測速發(fā)電機(jī)、旋轉(zhuǎn)變壓器或脈沖編碼器等)或檢測信號方面引起的故障。
(3)過熱報警故障。這里所述的過熱是指伺服單元、變壓器及伺服電機(jī)等的過熱。引起過熱報警的原因有:
①機(jī)床切削條件苛刻及機(jī)床摩擦力矩過大,引起主回路中的過熱繼電器動作。
②切削時,伺服電機(jī)電流太大或變壓器本身故障,引起伺服變壓器熱控開關(guān)動作a
③伺服電機(jī)電樞內(nèi)部短路或絕緣不良、電機(jī)永久碰鋼去磁或脫落及電機(jī)制動器不良,引起電機(jī)的熱控開關(guān)動作。例如,某直流伺服電機(jī)過熱報警,可能原因有:
①過負(fù)荷?梢酝ㄟ^測量電機(jī)電流是否超過額定值來判斷。
②電機(jī)線圈絕緣不良?捎500V絕緣電阻表檢查電樞線圈與機(jī)殼之問的絕緣電阻。如果在1Mn以上,表示絕緣正常,否則應(yīng)清理換向器表面的碳刷粉末等。
③電機(jī)線圈內(nèi)部短路?尚断码姍C(jī),測電機(jī)空載電流,如果此電流與轉(zhuǎn)速成正比變化,則可判斷為電機(jī)線圈內(nèi)部短路。應(yīng)清掃換向器表面,如表面上有油更易引起此故障。
④電機(jī)磁鐵退磁?赏ㄟ^快速旋轉(zhuǎn)電機(jī)時.測定電機(jī)電樞電壓是否正常。如電壓低且發(fā)熱,則說明電機(jī)已退磁。應(yīng)重新充磁。
⑤制動器失靈。當(dāng)電機(jī)帶有制動器時,如電機(jī)過熱則應(yīng)檢查制動器動作是否靈活。
⑥CNC裝置的有關(guān)印制線路板不良。
(4)電機(jī)過載。引起過載的原因有:
①機(jī)床負(fù)荷異常,引起電機(jī)電流超過額定值。這可以用檢查電動機(jī)電流來削斷c此時需要變更切削條件,減輕機(jī)床負(fù)荷。
②印制電路板設(shè)定錯誤。亦即應(yīng)確定電動機(jī)過載的設(shè)定是否正確。
③印制線路板不良。
④對于交流伺服來說,沒有脈沖編碼器反饋信號也會引起電機(jī)過載報警,
(5)速度單元的斷路器斷開報警。引起報警的原因有:
①干擾。有時速度單元受外界的_F擾影響,斷路囂自動斷開。此時只要炎斷電源后,復(fù)位一次自動斷路器再合閘,單元義又可自動運(yùn)行。
②機(jī)床負(fù)荷異常。u丁用示波器檢查機(jī)床在陜速進(jìn)給時的電動機(jī)電流是否超過額定值束判斷機(jī)床負(fù)荷是否有異常。
③速度控制單元內(nèi)整流用一極管模塊不好。
④印制電路板不好或印制板與速度控制單元之間的連接不好。
(6)伺服單元過電流報警。引起該報警主要原因有:
①晶體管模塊不好。這時可用機(jī)械萬用表檢備晶體管模塊集電極和發(fā)射板之間的阻值。如果只有數(shù)歐姆,則喪示廢模塊已被擊穿短路。
②電動機(jī)動力線連接錯誤。
③電動機(jī)線圈內(nèi)部短路。
④印制線路板有故障。
(7)伺服系統(tǒng)過壓報警。其原因有:
①交流輸入電源電壓過高。
②伺服電動機(jī)線圈有放障。
③印制線路板有故障。
④負(fù)載慣量過大。此時可采取加大加減速時間常數(shù)的辦法束消除本報警.
(8)電動機(jī)再生放電的電流過大報警:原岡有
①再生放電用品體管小良,或印制線路板不良。如有這此原岡引起的報警•則只要伺服單元一接通,就會出現(xiàn)這個報警
②印制線路板設(shè)定不對。
③加/減速頻率過高。
(9)速度單元的電源電壓太低報警。引起本報警的原罔有:
①輸入交流電壓過低。
②伺服變壓器和印制線路連接不良,
③如果不是上述兩個原因,則是印制線路板不良。
(10)停機(jī)l坩誤差過大和運(yùn)行時誤差過火報警。71起誤差過人的原岡柏:
②超調(diào)。在數(shù)控系統(tǒng)中加/減速時問里.如果電動機(jī)沒有流過加減速時必要的電流•從們使位置控制回路的誤差增加。當(dāng)用示波器觀察速度控制單兀的指令波形,應(yīng)使超調(diào)量在5%以下。為了消除本報警呵加大數(shù)控系統(tǒng)的加減速時間和加大速度控制單元的增益
② 輸^電源電壓太低。
④連接不良。如測速機(jī)信號線、電動機(jī)動力線等的連接不怠均會引起誤差過大。
⑤數(shù)控系統(tǒng)的位置控制部分和速度控制部分的故障。
⑥如果是直流伺服電動機(jī),則電機(jī)的碳刷接觸不良也會引起誤差過大。
2)硬件報警故障
硬件報警是指速度控制單元上的報警指不燈(發(fā)光二極管)、熔斷器熔斷及各種保護(hù)用開
關(guān)跳閘等報警的故障。這類報警除去能報警高電壓、大電流、低電壓、過載、速度反饋斷線、再生放電等故障(這些故障可參麒cRT顯示報警信息去排除故障)外,還能對如下故障報警:
(1)速度控制單元上的保險絲燒斷或斷路器跳閘報警。發(fā)生這類故障的原因很多,除機(jī)
械負(fù)載過大、接線錯誤(僅發(fā)牛在重新接線之后)外.主要原因有:
①速度控制單元的環(huán)路增益設(shè)定過高。
③ 位置控制或速度控制部分的電壓過高或過低引趁振蕩,如速度或位置檢測元件故
障,也可引起振蕩。  
③電動機(jī)故障,如電動機(jī)去磁,將會引起過太的澈磁電流。
④當(dāng)速度控制單元的加速或減速頻率太高時,由于流經(jīng)扼流圈的電流延遲,可能造成電
源三相間短路,從而燒斷保險絲,此時需適當(dāng)降低工作頻率。
(2) 保護(hù)開關(guān)動作報警。此時應(yīng)首先分清是何種保護(hù)開關(guān)動作,然后再采取相應(yīng)措施予
以解決。如伺服單元上熱繼電器動作,應(yīng)先檢查熱繼電器的設(shè)定是否有誤,然后再檢查機(jī)床工作時的切削條件是否太苛刻或機(jī)床的摩擦力矩是否太大。如變壓器熱動開關(guān)動作,而變壓器并不發(fā)熱,則是熱動開_)皂失靈。如果變壓器很熱,用手只能接觸幾秒鐘.則要檢查電動機(jī)負(fù)載是否過大。這可以在減輕切削的條件下再檢查熱動開關(guān)是否動作。如仍發(fā)生動作,則應(yīng)在空載低速進(jìn)給的條件下測量電動機(jī)電流,如已接近電流額定值,則需重新調(diào)整機(jī)床。產(chǎn)生上述故障的另一個原因是變壓器內(nèi)部短路。
3)無報警顯示的故障
這類故障多以機(jī)床處于不正常運(yùn)動狀態(tài)的形式出現(xiàn),但故障的根源卻在進(jìn)給驅(qū)動系統(tǒng)。

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